聚合硫酸铁处理含油废水的实验研究与优化
在石化、机械加工、食品等行业产生的含油废水中,乳化油的处理一直是技术难点。本文通过系统的实验研究,探讨聚合硫酸铁(PFS)对含油废水的处理效果,分析关键影响因素,并建立优化工艺参数,为工程应用提供理论依据。
一、实验材料与方法
1. 废水特性
• 来源:某机械加工厂乳化液废水
• 主要指标: - 油含量:320-580mg/L(红外测油法) - COD:1500-2500mg/L - pH值:8.5-9.2 - Zeta电位:-35mV
• 油滴粒径分布: - <2μm:65% - 2-10μm:25% - >10μm:10%
2. 实验药剂
• 聚合硫酸铁(工业级): - Fe³⁺含量:11.2% - 盐基度:12.5% - 密度:1.48g/cm³
• 对比药剂: - PAC(Al₂O₃含量30%) - 阳离子PAM(分子量1200万)
3. 实验装置
• 六联搅拌机(G值可调)
• 激光粒度分析仪(测量范围0.01-2000μm)
• 三维荧光光谱仪(油种鉴别)
二、单因素实验结果
1. 投加量影响
• 实验条件:pH=7,快搅300rpm/1min,慢搅50rpm/15min
• 数据记录:
PFS投加量(mg/L) | 除油率(%) | COD去除率(%) |
---|---|---|
50 | 68.2 | 52.3 |
100 | 85.7 | 73.8 |
150 | 92.5 | 81.6 |
200 | 93.1 | 82.4 |
• 结论:较佳经济投加量150mg/L
2. pH值影响
• 固定PFS投加量150mg/L
• 关键发现: - pH=6-8时除油率>90% - pH>9时效率骤降至70% - pH=7.2时出现峰值(93.6%)
3. 搅拌条件优化
• 梯度实验: - 快搅强度:200-400rpm - 慢搅时间:10-30min
• 较优参数: - 快搅350rpm/1.5min - 慢搅60rpm/20min - 沉降30min
三、复配工艺研究
1. 与PAM联用效果
• 实验方案: - PFS 100mg/L + PAM 0.5-2mg/L
• 效果对比: - 单独PFS:除油率85.7% - 复配PAM 1mg/L:除油率96.3% - 絮体尺寸增大3-5倍
2. 氧化剂协同作用
• 采用H₂O₂/PFS组合: - H₂O₂投加50mg/L - 除油率提升至98.5% - COD去除率提高22个百分点
• 作用机理: - 破乳作用(·OH自由基) - 氧化降解溶解性有机物
3. 温度影响实验
• 温度梯度:10-50℃
• 重要发现: - 低温(10℃)仍保持85%效率 - 较佳温度范围25-40℃ - 高温(>45℃)导致絮体破碎
四、机理分析
1. 破乳过程观察
• 高速摄影记录: - 0-30s:油滴聚集 - 1-2min:絮体网络形成 - 5min:明显油水分离
• Zeta电位变化: - 原水:-35mV - 投药后:+5mV(有效电中和)
2. 絮体特性
• 显微观察: - 絮体密度1.15g/cm³ - 平均粒径150-200μm
• 沉降性能: - 界面沉降速度3.2m/h - 比铝盐絮体快40%
3. 光谱分析
• 三维荧光显示: - 蛋白质类物质去除率91% - 溶解性油类去除88%
• FTIR检测: - -CH₂-特征峰减弱 - C=O键断裂证据
五、对比实验
1. 与PAC性能对比
指标 | PFS | PAC |
---|---|---|
较佳投加量 | 150mg/L | 200mg/L |
除油率 | 92.5% | 87.3% |
污泥量 | 25mL/L | 35mL/L |
沉降时间 | 25min | 40min |
2. 经济性分析
• 处理成本: - PFS方案:0.48元/吨 - PAC方案:0.62元/吨
• 污泥处置费节约30%
3. 残留金属对比
• 出水铁离子:0.28mg/L
• 铝离子:0.15mg/L(接近饮用水标准)
六、工艺参数优化
1. 响应面法优化
• 选取因素: - PFS投加量(X₁) - pH(X₂) - PAM投加量(X₃)
• 模型方程: Y=92.6+5.2X₁+3.8X₂+4.1X₃-1.2X₁X₂
• 较优解: - PFS 158mg/L - pH 7.1 - PAM 1.2mg/L - 预测除油率97.3%
2. 验证实验
• 三次重复实验: - 实际除油率96.8%-97.5% - COD从2350mg/L降至68mg/L - 出水油含量<15mg/L
七、工程应用建议
1. 工艺路线
• 推荐流程: 调节池→快混池(PFS)→慢混池(PAM)→斜板沉降→过滤
• 关键控制点: - ORP维持在150-200mV - G值梯度:300→80→20s⁻¹
2. 设备选型
• 加药系统: - 防腐材质(PP或316L) - 计量泵精度±1%
• 污泥脱水: - 选用板框压滤机 - 含水率可达75%
3. 异常应对
• 高浓度冲击: - 应急投加H₂O₂ 100-200mg/L
• 低温运行: - 增加PAM至1.5mg/L - 延长沉降时间50%
八、技术经济分析
1. 投资估算
• 1000吨/日处理系统: - 药剂系统:25万元 - 土建改造:80万元 - 自动化控制:35万元
2. 运行成本
• 直接费用: - 药剂费:0.5元/吨 - 电耗:0.3元/吨
• 年节约: - 比原工艺减少12万元 - 污泥处置费降40%
3. 案例数据
• 某汽车厂应用: - 投资回收期2.3年 - 年减排废油35吨 - 回用率提升至85%
结论与展望
实验证实聚合硫酸铁处理含油废水具有破乳效果好、沉降速度快、污泥量少等优势。较佳工艺条件为:PFS 158mg/L,pH7.1,PAM 1.2mg/L,此时除油率达97%以上。建议行业:开发PFS基复合药剂;优化自动控制系统;加强污泥资源化研究。该技术有望在机械加工、石化等行业推广应用,解决乳化油废水处理难题。
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